SW GoTo 12‘‘ Dobson – pomocné encodery a tracking.
Napsal: 13. 05. 2017, 18:13
Ahoj
Neřešil jste prosím někdo u SW GoTo 12‘‘ dobsona přesnost nastavení a následný tracking – jde o model, kde již nejsou třecí spojky, ale je aretace matkami – tedy model asi od roku ~2016 výše ?
Z mých pokusů vyplývá, že hlavní encodery (ty na motoru, co by měly být přesnější – podle odkazu níže 0.8 arc seconds ) nevrací správně polohu – a to na jak azimut. tak i horizont. ose.
Provedl jsem měření, o kolik je rozdíl mezi pomocnými a hlavními enc. a ukazují méně v obou osách o stejnou hodnotu ~18,1% - to by nasvědčovalo nějaké systémové chybě nejspíše v software.
Je to nezávislé na rychlosti pohybu montáže (rate).
Na horizont ose na 90° pohybu ukáží pouze ~73,7°.
Na azimut ose na 360° ukáží pouze 294,5°.
( Od jisté verze MotorControl firmware lze pomocné enkodery vypnout a tak lze funkčnost hlavních ověřit. )
Zkoušel jsem to SynScan ručkou – (zobrazení pozice v AZ osách ) a vždy pouze motorovým pohybem.
Pomocné enkodery fungují dobře (dle odkazu mají menší přesnost - 109 arc seconds ).
Tedy pokud jsou zapnuté, ručka se zřejmě řídí jimi, protože navádění na objekt funguje přesně, pokud je vypnete, přestane navádění na objekt korektně fungovat – opět s chybou ~18%.
Tracking se již asi řídí vždy hlavními encodery na motorech, protože ten již přesný není a objekt pomalu “ujíždí” – ( rozdíl v rychlosti podle chyby o 18%) vždy stejným směrem – pohyb montáže je rychlejší, protože ty motor. encodery vrací info o pomalejším pohybu.
Projevuje se to tak, že pokud object trackingem sledujete po delší dobu ~10min, (aby se ta odchylka v rychlostech projevila) a pak dáte na ručce opět najet na objekt, montáž správně “couvne” a najede zpět korektně na objekt.
Nelze nějak softwarově nastavit přesnost těch motorových encoderů, nebo to ostatním majitelům funguje a jde o nějakou “závadu nastavení” jen na tomto kuse?
Na MC boardech jsou ještě i nějaké Jumpery – JP1,2 a 3, - (na obou osách je zapojen JP1), ale neodvažuji je zkusit přehodit, abych desky nezničil.
Foto MC desky – SYNTA MC004, Rev. F:
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... EtEblk3RlU
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... DA3cFNnSDQ
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... 1M4dXRSajg
Foto encoder(pro jistotu)
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... Uk1TlJWVE0
Nenajde se prosím někdo, kdo vlastní obdobnou montáž, zda pozoruje podobné chování, případně by ověřil, jak má ty jumpery nastaveny ? (v tom odkazu na foto třeba není zapojen žádný JP)
Také bych se mohl pokusit upravit ty encodery (3D tisk - přidat o 18%), ale to mi přijde jako krajní řešení…
Diskuse k podobnému tématu, ale tam byl vypadlý konektor.
https://stargazerslounge.com/topic/1205 ... -accuracy/
Děkuji za jakoukoli pomoc.
Neřešil jste prosím někdo u SW GoTo 12‘‘ dobsona přesnost nastavení a následný tracking – jde o model, kde již nejsou třecí spojky, ale je aretace matkami – tedy model asi od roku ~2016 výše ?
Z mých pokusů vyplývá, že hlavní encodery (ty na motoru, co by měly být přesnější – podle odkazu níže 0.8 arc seconds ) nevrací správně polohu – a to na jak azimut. tak i horizont. ose.
Provedl jsem měření, o kolik je rozdíl mezi pomocnými a hlavními enc. a ukazují méně v obou osách o stejnou hodnotu ~18,1% - to by nasvědčovalo nějaké systémové chybě nejspíše v software.
Je to nezávislé na rychlosti pohybu montáže (rate).
Na horizont ose na 90° pohybu ukáží pouze ~73,7°.
Na azimut ose na 360° ukáží pouze 294,5°.
( Od jisté verze MotorControl firmware lze pomocné enkodery vypnout a tak lze funkčnost hlavních ověřit. )
Zkoušel jsem to SynScan ručkou – (zobrazení pozice v AZ osách ) a vždy pouze motorovým pohybem.
Pomocné enkodery fungují dobře (dle odkazu mají menší přesnost - 109 arc seconds ).
Tedy pokud jsou zapnuté, ručka se zřejmě řídí jimi, protože navádění na objekt funguje přesně, pokud je vypnete, přestane navádění na objekt korektně fungovat – opět s chybou ~18%.
Tracking se již asi řídí vždy hlavními encodery na motorech, protože ten již přesný není a objekt pomalu “ujíždí” – ( rozdíl v rychlosti podle chyby o 18%) vždy stejným směrem – pohyb montáže je rychlejší, protože ty motor. encodery vrací info o pomalejším pohybu.
Projevuje se to tak, že pokud object trackingem sledujete po delší dobu ~10min, (aby se ta odchylka v rychlostech projevila) a pak dáte na ručce opět najet na objekt, montáž správně “couvne” a najede zpět korektně na objekt.
Nelze nějak softwarově nastavit přesnost těch motorových encoderů, nebo to ostatním majitelům funguje a jde o nějakou “závadu nastavení” jen na tomto kuse?
Na MC boardech jsou ještě i nějaké Jumpery – JP1,2 a 3, - (na obou osách je zapojen JP1), ale neodvažuji je zkusit přehodit, abych desky nezničil.
Foto MC desky – SYNTA MC004, Rev. F:
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... EtEblk3RlU
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... DA3cFNnSDQ
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... 1M4dXRSajg
Foto encoder(pro jistotu)
https://drive.google.com/open?id=0B9b1E ... Uk1TlJWVE0
Nenajde se prosím někdo, kdo vlastní obdobnou montáž, zda pozoruje podobné chování, případně by ověřil, jak má ty jumpery nastaveny ? (v tom odkazu na foto třeba není zapojen žádný JP)
Také bych se mohl pokusit upravit ty encodery (3D tisk - přidat o 18%), ale to mi přijde jako krajní řešení…
Diskuse k podobnému tématu, ale tam byl vypadlý konektor.
https://stargazerslounge.com/topic/1205 ... -accuracy/
Děkuji za jakoukoli pomoc.